西南油气田输气管理处:十天争得“蓝金”粒粒归
发布时间 : 2025-09-26 06:56:15 作者: 艾弗森贝博ballbet官网6月5日,在“一川麦浪镰初试”的芒种时节,西南油气田输气管理处激战10天争得“蓝金”粒粒归。至14日上午10时,西南油气田首台大功率电驱离心式紧缩机成功换芯,微弱气流再次融入国家管网。
铜梁压气站共有3台紧缩机组,按技术规范,机组每运转8000小时需进行检修理,紧缩机运转4.8万小时需抽芯大修。
重庆输气作业区副经理、铜梁压气站站长吴非说,早在5月14日,2号、3号机组顺畅完成检修理并投入运转,1号机组尽管只运转了4.3万小时,但过临界转速振荡值偏高,最高到达76.8微米。
我国质量工匠、集团公司输气技术专家谢宗宝说,振荡值偏高易引起连锁停机,影响上载上产,设备有“病”要抓住治。
6月5日,由输气管理处牵头安排的与时刻赛跑、高温下“夺粮”的1号机组换芯工程发动。
这是分公司电驱离心式紧缩机初次换芯。施行工程人员在狭小的空间里汗流浃背,手持专业东西小心谨慎地拆开干气密封体系、紧缩机端盖、动环和静环、轴瓦等“外衣”,直至包括转子和定子的机芯显露真容。大伙趁热打铁,运用行车笔直平衡重力、手动葫芦在水平方向带动机芯缓慢移位,总算成功取出近3吨重的机芯。
厂房一侧,技术人员快速翻开定子,精细拼装转子。输气管理处机动设备管理站站长杨丽茹说,拼装机芯是个精细活,转子径向差错仅0.5-1微米,轴向差错更是小到0.3微米,相当于头发丝的万分之一,稍有误差便谬以千里。
一番高手拼装后,技术人员将“大块头”慢慢移送到紧缩机边,睁大“火眼金睛”一次次瞄准,一丝一毫归位。
与国内油气职业同类紧缩机抽芯检修比较,此次换芯耗时缩短30%以上。6月14日,紧缩机相继顺畅经过24小时机械测验、72小时负荷测验后,全“芯”全力上载上产。(供稿方:西南油气田输气管理处范照明王定国白云峰)




